线圈对地短路的故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810系统的数控机床,当系统加上电源后,系统开始自检,当自检完毕进入基本画面时,系统掉电。分析及处理过程:经检查,故障原因是X轴抱闸线圈对地短路。系统自检后,伺服条件准备好,抱闸通电释放。抱闸线圈采用24V电源供电,由于线圈对地短
0评论2020-04-07565
整流变压器匝间短路的故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810系统的数控机床,有时在自动加工过程中,系统突然掉电。分析及处理过程:测量其24V直流供电电源发现只有22V左右,电网电压向下波动时,引起这个电压降低,导致NC系统采取保护措施,自动断电。经确认为整流变压器匝间短路,造成容量不够。
0评论2020-04-07688
电池故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810系统的数控机床,一次NC系统加上电后CRT不显示。分析及处理过程:检查发现NC系统上“COUPLING MODULE”板上左边的发光二极管闪亮,指示故障。对PLC进行热起动后,系统正常工作;但过几天后,同一故障又重复出现。经对发光二极管闪动频率进
0评论2020-04-07600
机床参数混乱的故障维修
故障现象:某配套FANUC 0M系统的加工中心,在加工过程中程序不能正常执行,换刀和Z轴功能丧失,同时出现910报警。分析及处理过程:910报警意为“RAM存储板出错”,因此按以下方法排除:①首先检查后备电池电压正常;②将系统内存参数记录下来然后全部清除:③利用RS-232接口将以前
0评论2020-04-07799
NOT READY报警的故障维修
故障现象:一台配套FANUC PM0系统的数控车床,开机或加工过程中有时出现NOT READY报警,关机后重新开机,故障可以自动消失。分析及处理过程:在故障发生时检查数控系统,发现伺服驱动器上的报警指示灯亮,表明伺服驱动器存在问题。为了尽快判断故障原因,维修时通过与另一台机床上
0评论2020-04-07589
软件限位超程(设置不当)的故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810系统的专用数控铣床,在批量加工中,NC系统显示2号报警“LIMIT SWITCH”。分析及处理过程:2号报警意为“Y轴行程超出软件设定的极限值”,检查程序数值并无变化,经仔细观察故障现象,当出现故障时,CRT上显示的Y轴坐标确认达到软件极限,
0评论2020-04-07558
控制系统主板的故障维修
故障现象:一台工业控制机作为主控制、采用西班牙FAGOR系统作为数控部分的仿形镗铣床,一次在加工完某一零件更换新的加工程序时,突然出现死机现象且无任何报警,强行关机后重新起动系统,此时主机无法起动,同时出现显示器黑屏现象。分析及处理过程:检查显示器正常,加工程序无
0评论2020-04-07745
NC系统主板弯曲变形的故障维修
故障现象:一台采用德国HEIDENHAIN公司TNCl55的数控铣床,工作时系统经常死机,停电后经常丢失机床参数和程序。分析及处理过程:经现场分析与诊断,出现该故障的原因一般有以下几点:1)电池不良。2)系统存储RAM出错。3)系统软件本身不稳定。根据以上分析,逐条进行了如下检查:首
0评论2020-04-07688
NC系统存储器板的故障维修
故障现象:一台配套SINUMERIK 810数控系统的数控机床,其加工程序编辑后无法保存。分析及处理过程:经现场多次试验发现,机床可进行手动、手轮、MDI操作,但在编辑完程序,关机后重新起动,发现程序丢失,但系统参数仍然存在,因此可排除电池不良的原因,据初步诊断可能为存储器板
0评论2020-04-07666
PLC主板的故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810系统的数控机床,其PLC采用S5-130W/B,一次发生通过NC系统PC功能输入的R参数,在加工中不起作用,且不能更改加工程序中R参数的数值的故障。分析及处理过程:通过对NC系统工作原理及故障现象的分析,确认PLC的主板有问题。与另一台的主板对
0评论2020-04-07628
排屑困难的故障维修
故障现象:ZK8206数控刮端面钻中心孔机床,排屑困难,电动机过载报警。分析及处理过程:ZK8206数控刮端面钻中心孔机床采用螺旋式排屑器,加工中的切屑沿着床身的斜面落到螺旋式排屑器所在的沟槽中,螺旋杆转动时,沟槽中的切屑即由螺旋杆推动连续向前运动,最终排入切屑收集箱。机
0评论2020-04-07698
自动排屑装置故障维修
9.4 自动排屑装置故障维修2例排屑装置是数控机床的必备附属装置,其主要作用是将切屑从加工区域排出数控机床之外。迅速、有效地排除切屑才能保证数控机床正常加工。排屑装置的安装位置一般都尽可能靠近刀具切削区域。如车床的排屑装置,装在回转工件下方;铣床和加工中心的排屑装
0评论2020-04-07775
润滑系统压力不能建立的故障维修
故障现象:TH68125卧式加工中心,润滑系统压力不能建立。分析及处理过程:TH68125卧式加工中心组装后,进行润滑试验。该卧式加工中心采用容积式润滑系统。通电后润滑电动机旋转,但是润滑系统压力始终上不去。检查润滑泵工作正常,润滑站出油口有压力油:检查润滑管路完好;检查X
0评论2020-04-07504
导轨润滑不足的故障维修
故障现象:TH6363卧式加工中心,Y轴导轨润滑不足。分析及处理过程:TH6363卧式加工中心采用单线阻尼式润滑系统。故障产生以后,开始认为是润滑时间间隔太长,导致Y轴润滑不足。将润滑电动机起动时间间隔由15min改为10min,Y轴导轨润滑有所改善但是油量仍不理想。故又集中注意力查
0评论2020-04-07667
润滑油损耗大的故障维修
故障现象:TH5640立式加工中心,集中润滑站的润滑油损耗大,隔1天就要向润滑站加油,切削液中明显混入大量润滑油。分析及处理过程:TH5640立式加工中心采用容积式润滑系统。这一故障产生以后,开始认为是润滑时间间隔太短,润滑电动机起动频繁,润滑过多,导致集中润滑站的润滑油
0评论2020-04-07696
加工表面粗糙度不理想的故障维修
故障现象:某数控龙门铣床,用右面垂直刀架铣产品机架平面时,发现工件表面粗糙度达不到预定的精度要求。分析及处理过程:这一故障产生以后,把查找故障的注意力集中在检查右垂直刀架主轴箱内的各部滚动轴承(尤其是主轴的前后轴承)的精度上,但出乎意料的是各部滚动轴承均正常;后
0评论2020-04-07800
变速无法实现的故障维修
故障现象:TH5840立式加工中心换挡变速时,变速气缸不动作,无法变速。分析及处理过程:根据图9-5所示的气动控制原理图进行分析,变速气缸不动作的原因有:①气动系统压力太低或流量不足;②气动换向阀未得电或换向阀有故障;③变速气缸有故障。根据分析,首先检查气动系统的压力
0评论2020-04-07771
松刀动作缓慢的故障维修
故障现象:TH5840立式加工中心换刀时,主轴松刀动作缓慢。分析及处理过程:根据图9-5所示的气动控制原理图进行分析,主轴松刀动作缓慢的原因有:①气动系统压力太低或流量不足;②机床主轴拉刀系统有故障,如碟型弹簧破损等;③主轴松刀气缸有故障。根据分析,首先检查气动系统的
0评论2020-04-07666
刀柄和主轴的故障维修
故障现象:TH5840立式加工中心换刀时,主轴锥孔吹气,把含有铁锈的水分子吹出,并附着在主轴锥孔和刀柄上。刀柄和主轴接触不良。分析及处理过程:TH5840立式加工中心气动控制原理图如图9-5所示。故障产生的原因是压缩空气中含有水分。如采用空气干燥机,使用干燥后的压缩空气问题
0评论2020-04-07987