维修与保养
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变档后主轴箱噪声大的故障维修
故障现象:主轴箱经过数次变档后,主轴箱噪声变大。分析及处理过程:当机床接到变档指令后,液压缸通过拨叉带动滑移齿轮移动。此时,相啮合的齿轮相互间必然发生冲击和摩擦。如果齿面硬度不够,或齿端倒角、倒圆不好,变档速度太快冲击过大都将造成齿面破坏,主轴箱噪声变大。解决

0评论2020-04-08632

变档不能啮合的故障维修
故障现象:发出主轴箱变档指令后,主轴处于慢速来回摇摆状态,一直挂不上档。分析及处理过程:为了保证滑移齿轮移动顺利啮合于正确位置,机床接到变档指令后,在电气设计上指令主电动机带动主轴作慢速来回摇摆运动。此时,如果电磁阀发生故障(阀芯卡孔或电磁铁失效),油路不能切换

0评论2020-04-08452

变档滑移齿轮引起主轴停转的故障维修
故障现象:机床在工作过程中,主轴箱内机械变档滑移齿轮自动脱离啮合,主轴停转。分析及处理过程:采用液压缸推动滑移齿轮进行变速,液压缸同时也锁住滑移齿轮。变档滑移齿轮自动脱离啮合,原因主要是液压缸内压力变化引起的。控制液压缸的O形三位四通换向阀在中间位置时不能闭死

0评论2020-04-08863

气动系统的故障及维修
系统工作原理与液压系统工作原理类似。由于气动装置的气源容易获得,且结构简单,工作介质不污染环境,工作速度快,动作频率高,因此在数控机床上也得到广泛应用,通常用来完成频繁起动的辅助工作。如机床防护门的自动开关,主轴锥孔的吹气,自动吹屑清理定位基准面等。部分小型加

0评论2020-04-07900

方向控制回路的故障维修
故障现象:方向控制回路中滑阀没有完全回位。分析及处理过程:在方向控制回路中,换向阀的滑阀因回位阻力增大而没有完全回位是最常见的故障,将造成液压缸回程速度变慢。排除故障首先应更换合格的弹簧;如果是由于滑阀精度差,而使径向卡紧,应对滑阀进行修磨或重新配制。一般阀心

0评论2020-04-07800

速度控制回路的故障维修
故障现象:速度控制回路中速度不稳定。分析及处理过程:节流阀前后压差小致使速度不稳定,液压泵为定量泵,属于进口节流调速系统,采用三位四通电动换向阀,中位机能为O型。系统回油路上设置单向阀以起背压阀作用。系统的故障是液压缸推动负载运动时,运动速度达不到调定值。经检

0评论2020-04-07889

辅助控制装置的维修
1 液压系统的故障及维修液压传动系统在数控机床中占有很重要的位置,加工中心的刀具自动交换系统(ATC),托盘自动交换系统,主轴箱的平衡,主轴箱齿轮的变档以及回转工作台的夹紧等一般都采用液压系统来实现。从图8-12中可看出它所驱动控制的对象。机床液压设备是由机械、液压、电

0评论2020-04-07901

回转工作台的常见故障及排除方法
回转工作台的常见故障及排除方法参见表8-5。表8-5 回转工作台的常见故障及排除方法故障现象故障原因排除方法工作台没有抬起动作控制系统没有抬起信号输入检查控制系统是否有抬起信号输出抬起液压阀卡住没有动作修理或清除污物,更换液压阀液压压力不够检查油箱内油是否充足,并重

0评论2020-04-071013

刀库无法旋转的故障维修
故障现象:自动换刀时刀链运转不到位。当进行到自动换刀程序时,刀库开始运转,但是所需要换的刀具没有传动到位,刀库就停止运转了。3min后机床自动报警。分析及处理过程:TH42160龙门加工中心采用的链式刀库如图8-20所示,其配套的CNC系统为SIEMENS 840D。由上述故障查报警知道是

0评论2020-04-07915

加工尺寸失控的故障维修
故障现象:南京JN系列数控系统加工尺寸不能控制。分析及处理过程:该机床为采用南京江南机床数控工程公司的JN系列机床数控系统而改造的经济型数控车床,其刀架为LD4-I型电动刀架。该机床在产品加工的过程中,发生其加工尺寸不能控制的现象,操作者每次在系统中修改参数后,数码显

0评论2020-04-07802

回转刀架故障的维修
故障现象:SAG210/2NC数控车床刀架电动机起不动,刀架不能动作。分析及处理过程:SAG210/2NC及CKD6140及数控车床,与之配套的刀架为LD4-I四工位电动刀架。分析该故障产生的原因,可能是电动机相序接反或电源电压偏低,但调整电动机电枢线及电源电压,故障不能排除。说明故障为机械

0评论2020-04-07901

换刀不到位的故障维修
换刀不到位的故障维修故障现象:自动换刀时刀链运转不到位。当进行到自动换刀程序时,刀库开始运转,但是所需要换的刀具没有传动到位,刀库就停止运转了。3min后机床自动报警。分析及处理过程:MPA-H100A加工中心是日本三菱公司广岛工机工厂生产,所配CNC系统为FANUC 6M-MODELB,

0评论2020-04-07800

机械手故障的维修
故障现象:某加工中心采用凸轮机械手换刀,机械手结构及换刀程序如图2-22、图2-23所示。换刀过程中,动作中断,发出2035#报警,显示内容:机械手伸出故障。分析及处理过程:根据报警内容,机床是因为无法执行下一步“从主轴和刀库中拔出刀具”,而使换刀过程中断并报警。机械手未

0评论2020-04-07997

刀库及换刀机械手的常见故障和维护
刀库及换刀机械手结构较复杂,且在工作中又频繁运动,所以故障率较高,目前机床上有50%以上的故障都与之有关。如刀库运动故障,定位误差过大,机械手夹持刀柄不稳定,机械手动作误差过大等。这些故障最后都造成换刀动作卡位,整机停止工作。因此刀库及换刀机械手的维护十分重要。

0评论2020-04-071124

线圈对地短路的故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810系统的数控机床,当系统加上电源后,系统开始自检,当自检完毕进入基本画面时,系统掉电。分析及处理过程:经检查,故障原因是X轴抱闸线圈对地短路。系统自检后,伺服条件准备好,抱闸通电释放。抱闸线圈采用24V电源供电,由于线圈对地短

0评论2020-04-07565

整流变压器匝间短路的故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810系统的数控机床,有时在自动加工过程中,系统突然掉电。分析及处理过程:测量其24V直流供电电源发现只有22V左右,电网电压向下波动时,引起这个电压降低,导致NC系统采取保护措施,自动断电。经确认为整流变压器匝间短路,造成容量不够。

0评论2020-04-07688

电池故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810系统的数控机床,一次NC系统加上电后CRT不显示。分析及处理过程:检查发现NC系统上“COUPLING MODULE”板上左边的发光二极管闪亮,指示故障。对PLC进行热起动后,系统正常工作;但过几天后,同一故障又重复出现。经对发光二极管闪动频率进

0评论2020-04-07600

机床参数混乱的故障维修
故障现象:某配套FANUC 0M系统的加工中心,在加工过程中程序不能正常执行,换刀和Z轴功能丧失,同时出现910报警。分析及处理过程:910报警意为“RAM存储板出错”,因此按以下方法排除:①首先检查后备电池电压正常;②将系统内存参数记录下来然后全部清除:③利用RS-232接口将以前

0评论2020-04-07799

NOT READY报警的故障维修
故障现象:一台配套FANUC PM0系统的数控车床,开机或加工过程中有时出现NOT READY报警,关机后重新开机,故障可以自动消失。分析及处理过程:在故障发生时检查数控系统,发现伺服驱动器上的报警指示灯亮,表明伺服驱动器存在问题。为了尽快判断故障原因,维修时通过与另一台机床上

0评论2020-04-07589

软件限位超程(设置不当)的故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810系统的专用数控铣床,在批量加工中,NC系统显示2号报警“LIMIT SWITCH”。分析及处理过程:2号报警意为“Y轴行程超出软件设定的极限值”,检查程序数值并无变化,经仔细观察故障现象,当出现故障时,CRT上显示的Y轴坐标确认达到软件极限,

0评论2020-04-07558

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