802D干扰引起ALM380500报警的维修
故障现象:配套SIEMENS 802D系统的数控铣床,开机时出现报警:ALM380500,驱动器显示报警号ALM504。分析与处理过程:驱动器ALM504报警的含义是:编码器的电压太低,编码器反馈监控失效。经检查,开机时伺服驱动器可以显示“RUN”, 表明伺服驱动系统可以通过自诊断,驱动器的硬件
0评论2020-04-181000
100M电源干扰引起的故障维修
故障现象:某配套国产KNDl00M的数控镗床,在使用过程中经常无规律地出现系统报警“WATCH DOG”、系统无法正常起动等故障。机床故障后,只要进行一次重新开机,一般可以恢复正常工作;但有时需要开、关机多次或对系统的连接插头进行几次插、拔操作,系统报警才能消除。分析及处理过
0评论2020-04-181096
100M电缆过长引起的故障维修
故障现象:某配套国产KNDl00M的数控落地镗床(数控化改造机床),在使用过程中经常无规律地出现系统报警“WATCH DOG”、系统无法正常起动等故障。机床故障后,只要进行一次重新开机,一般可以恢复正常工作;但有时需要开、关机多次或对系统的连接插头进行几次插、拔操作,系统报警才
0评论2020-04-181018
FANUC l0T系统RAM测试错误的故障维修
故障现象:一台日本进口数控车床,配套FANUC 10TE系统,开机后CRT上出现以下显示:FS10TF 1399BROMTSET ENDRAMTEST此后,不再进行其他页面的显示。分析及处理过程:上述显示表示,系统开机时的RAM测试未通过。对此类故障,一般情况下,是由于系统PC、NC参数出错或RAM故障引起的。
0评论2020-04-18900
SIEMENS 810M系统FB62无法运行的故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 810M的立式加工中心,在PLC程序调试时,发现PLC功能模块FB62无法运行。分析与处理过程:SIEMENS 810M系统的PLC功能模块FB62的作用是进行PLC与CNC之间的数据交换与传送,该功能通常用于机床制造厂家,以实现特殊控制动作。通过本功能可以将PLC数据直接写入
0评论2020-04-18986
SIEMENS 3TT出现报警ALM222的故障维修
故障现象:一台采用SIEMENS 3TT的数控铣床,在开机回参考点时,出现报警ALM222“CONTROL LOOPNOT READY”报警。分析与处理过程:该机床伺服驱动采用的是西门子6SC610交流伺服驱动系统,检查伺服驱动系统,发现Z轴的控制板(N1)上V11和GO板上的Vl灯亮。根据以上故障现象,由于机床原
0评论2020-04-18895
三菱系统故障诊断及M3A无显示的维修
故障现象:一台使用M3A控制器的数控机床,较长时间未使用,通电后CRT无显示。分析与处理过程:该机床配套的控制系统为日本三菱公司的数控系统,该公司的系统在数控机床上应用亦较多,常见的系统有M3/L3系列、M520系列等规格。为了供同类产品维修参考,现将系统的有关情况简介如下
0评论2020-04-181277
DYNAPATH系统的故障诊断及20M无显示的维修
故障现象:某配套DYNAPATH DELTA 20M的数控铣床,CNC接通后,CRT无显示,主板上的CNCRUN指示灯不亮。分析与处理过程:DYNAPATH DELTA 20M是美国DYNAPATH公司生产的数控系统,该系统在美国进口的数控铣床配套系统中占有一定的比例,为了便于读者参考,现将DYNAPATH数控系统的主要产
0评论2020-04-181215
LJ-10T主板不良的故障维修
故障现象:某配套LJ-20T的数控车床,开机后CNC运行灯亮,但CRT上无显示,伺服驱动未准备好。分析与处理过程:根据故障现象,首先检查了CNC与MDI/CRT单元间的电缆连接,未发现连接问题。由于本机床上,除CRT无显示外,同时还存在伺服驱动未准备好故障,因此初步判断,故障是由系统
0评论2020-04-181145
LJ-20系统X轴不运动的故障维修
故障现象:某配套LJ-20T的数控车床,开机后发现X轴不运动,系统无报警。分析与处理过程:检查伺服驱动器工作正常,机床参数正确,因此初步确定故障与X轴速度给定输出有关。测量驱动器速度给定模拟量输入,发现此值始终为“0”,检查CNC与驱动器间的电缆连接正确,在伺服给定板输出
0评论2020-04-181055
LJ-20系统X轴伺服出错的故障维修
故障现象:某配套LJ-20T的数控车床,开机后,驱动器准备好,但手动X轴不运动,CRT上显示“X轴伺服出错”报警。分析与处理过程:检查X轴驱动器无报警,驱动器与CNC、电动机间连接正确,因此初步判定故障是由于伺服给定板或位置测量板不良引起的。由于机床中X、Y轴驱动器规格相同,
0评论2020-04-181063
DELTA 50M系统Canbus通信错误的故障维修
故障现象:一台采用DELTA 50M系统的数控铣床,开机时,出现DC I/O板“Canbus通信错误报警”,系统进入停止状态。分析与处理过程:DELTA 50M系统的I/O板上设有3个报警指示灯LEDl、LED2、LED3其含义如下:LEDl(红)亮:系统主板与PLC模块错误报警。LED2(绿)闪烁:系统工作正常。LED3(
0评论2020-04-181010
DELTA 50M系统PLC程序无法写入的故障维修
故障现象:一台配套DELTA 50M的数控铣床,在开机调试时发现,PLC程序输入后按“Save Program'’键后,无“Done”字符显示,且CRT页面立即发生变化:关机后,PLC程序丢失。分析与处理过程:PLC程序在DELTA 50M中存储于系统PLC存储器中,PLC程序丢失通常与Canbus总线控制/PLC板
0评论2020-04-181122
急停按钮引起的故障维修
故障现象:某配套FANUC 0M的加工中心,开机时显示“NOTREADY”,伺服电源无法接通。分析及处理过程:FANUC 0M系统引起“NOT READY”的原因是数控系统的紧急停止“*ESP”信号被输入,这一信号可以通过系统的“诊断”页面进行检查。经检查发现PMC到CNC急停信号(DGNl21.4)为“0”,证
0评论2020-04-181087
液压电动机互锁引起的急停故障维修
故障现象:某配套FANUC 0T的数控车床,开机后出现“NOT READY”显示,且按下“液压起动”按扭后,液压电动机不工作,“NOTREADY”无法消除。分析及处理过程:经了解,该机床在正常工作情况下,应在液压起动后,CNC的“NOTREADY”自动消失,CNC转入正常工作状态。对照机床电气原理
0评论2020-04-181109
主轴驱动器报警引起的急停故障维修
故障现象:某配套FANUC 0TC的进口数控车床,开机后,CNC显示“NOTREADY”,伺服驱动器无法起动。分析及处理过程:由机床的电气原理图,可以查得该机床急停输入信号包括紧急按钮、机床X/Z轴的“超程保护”开关以及中间继电器KAl0的常开触点等。检查急停按钮、“超程保护”开关均已
0评论2020-04-18998
立卧转换互锁引起急停的故障维修
故障现象:某配套FANUC 0MC的进口“立卧复合”加工中心,开机后CNC显示“NOTREADY”,伺服驱动器无法起动。分析及处理过程:故障分析过程同上例,对照机床电气原理图及PLC程序检查,发现机床“急停”信号已被输入。进一步分析、检查发现,引起故障的原因是“立卧转换头”未到位,
0评论2020-04-181021
起动条件不满足引起急停的故障维修
故障现象:某配套FANUC 0MC的数控铣床(手机床),开机后,CNC显示“NOTREADY”,伺服驱动器无法起动。分析及处理过程:由于机床为二手设备,随机资料均已丢失,为了确定故障原因,维修时从X21.4“急停”信号回路依次分析、检查,确认故障原因是与X21.4输入连接的中间继电器未吸合引
0评论2020-04-181011
机床超极限保护引起急停的故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 810M GA3的立式加工中心,开机后显示“ALM2000”机床无法正常起动。分析及处理过程:SIEMENS 810M GA3系统出现ALM2000(急停)的原因是CNC的“急停” 信号生效。在本系统中,“急停” 信号是PLC至CNC的内部信号,地址为Q78.1(德文版为A78.1)。通过CNC的“诊
0评论2020-04-181166
垂直进给轴超极限保护引起急停的故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 810MGA3的立式加工中心,开机后显示“ALM2000”机床无法正常起动。分析及处理过程:分析及处理过程同上。经检查、测量,发现机床故障的原因是Z方向“超极限”开关触点断开,使“超极限”保护动作,Z工作台亦处于“超极限”位置。由于该机床Z轴为垂直进给
0评论2020-04-181007