切削技术
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伺服电动机重新安装后引起的回参考点故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 802D的数控铣床,在用户首次开机时,在回参考点的过程中出现超程报警。分析及处理过程:经了解,该机床是在重新安装后的第一次开机,且在机床搬送过程中拆下了Z轴电动机,并对电动机进行了重新安装。分析原因,判断机床在搬送过程中,由于Z轴(主轴箱)位置

0评论2020-04-171198

减速挡块固定不良引起回参考点超程的故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 810M的加工中心,在回参考点的过程中,发生超程报警。分析及处理过程:经检查,发现该机床的回参考点减速挡块放开位置,处在机床行程极限开关之后,与系统回参考点设置要求不符。机床参考点减速挡块尚未脱开,超程保护信号已经发出,导致了机床超程报警。

0评论2020-04-171068

偶然因素引起参考点发生整螺距偏移的故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 802D的数控铣床,在停机后重新起动机床,发现零件Y方向的定位位置产生了整螺距偏移。分析及处理过程:原因分析同上例,初步判断其原因是由于参考点位置偏移引起的。但检查参考点减速挡块,发现安装位置正确、固定可靠。重新回参考点多次,Y方向的定位位置

0评论2020-04-171080

回参考点不到位的故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 810M的数控机床,在回参考点时发现:机床在参考点位置停止后,“未到位”灯不熄灭,机床无法进行下一步操作:机床关机后,又可手动操作,回参考点后上述现象又出现。分析及处理过程:分析过程同上例。通过机床的诊断功能〖DIAGNOS〗,在轴诊断〖SERVICEAX

0评论2020-04-171000

FANUC 6M回参考点时发生ALM091报警的维修
故障现象:某配套FANUC 6M的卧式加工中心,在回参考点时发生ALM091报警。分析及处理过程:FANUC 6M发生“ALM091”的含义是“脉冲编码器同步出错”,在FANUC 6M中可能的原因有以下两个方面:1)编码器“零脉冲”不良。2)回参考点时位置跟随误差值小于128μm。维修时对回参考点的跟随

0评论2020-04-17916

更换编码器后出现参考点位置不稳定的故障维修
故障现象:某配套FANUC 6M的立式加工中心,在更换编码器后,回参考点时出现参考点位置不稳定,定位精度差的故障。分析及处理过程:原因分析过程同上例。经检查发现该机床有关参数设置均正确无误,编码器+5V电压正常,编码器全部线路焊接可靠,机床手轮及增量进给值均正确无误,故

0评论2020-04-171101

FANUC ll系统光栅不良引起PS200报警的维修
故障现象:某配套FANUC llM系统的卧式加工中心,在X轴回参考点时,CNC显示PS200报警。分析及处理过程:检查该机床回参考点减速动作正确,系统与回参考点有关的全部参数设定无误,因此,初步判定故障是由于“零脉冲”不良引起的。分析实际机床,该机床采用的是全闭环结构,测量系统

0评论2020-04-171050

位置环增益设定不当引起的故障维修
故障现象:某配套FANUC 6M的卧式加工中心。在回参考点时发生ALM091报警。分析及处理过程:原因分析过程同前述。维修时对回参考点的跟随误差(诊断参数DGN800)进行了检查,检查发现此值回参考点时为831μm左右,小于规定的128μm值。进一步检查机床参数的设定,发现该轴位置环增益(P

0评论2020-04-171128

回参考点速度设定不当引起的故障维修
故障现象:某配套FANUC llM的卧式加工中心,在回参考点时发生PS200报警。分析及处理过程:FANUC llM的PS200报警的含义与FANUC 6M的ALM091报警相似,因此分析过程同前述。检查诊断参数(DGN3000),发现回参考点时,位置偏差其值为20μm左右,系统的Kv设置为16.67S-l,属于正常范围

0评论2020-04-171065

软件限位设定不当引起的故障维修
故障现象:某配套FANUC 0MD系统的立式加工中心,回参考点过程中出现ALM520和Y轴过行程报警。分析及处理过程:经检查,机床“回参考点减速”开关以及CNC的信号输入均正常,因此初步分析原因是由于参数设定不当引起的故障。仔细观察Y轴回参考点动作过程,发现“回参考点减速”开关未

0评论2020-04-17921

参数设定不当引起的故障维修
故障现象:某配套FANUC 0TD系统的数控车床,在执行回参考点动作时,出现位置不准的故障。分析与处理过程:由于机床回参考点动作过程正常,但实际参考点位置每次都不同,出现此类故障,通常与系统的参数设定、编码器以及编码器与丝杠间的联接等方面原因有关。在本机床上,经互换伺服

0评论2020-04-171131

YASKAWA J50M系统出现ALM231、232、233报警的维修
故障现象:某配套YASKAWA J50M系统的加工中心,在机床重新调整后,执行回参考点动作时,系统出现ALM231、232、233报警。分析与处理过程:YASKAWA J50M系统出现ALM231、232、233报警的含义是参考点返回区域错误,此报警一般与系统的参数设定有关。在现场了解机床的调整情况后,得知

0评论2020-04-171025

自动运行不到位的故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 810M的数控机床在自动时发现机床 “未到位”灯不熄灭,机床无法进行下一步操作。分析及处理过程:通过机床的诊断功能〖DIAGNOS〗,在轴诊断〖SERVICE AXIS〗页面下对系统各坐标轴的“位置跟随误差”进行了检查,发现机床Z轴的跟踪误差超过了定位精度的允

0评论2020-04-17991

810M固定循环返回平面不正确的故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 810M的立式加工中心,自动运行L81、L84等固定循环指令时,发现Z轴的返回平面不能通过参数R10定义,每次执行时只能返回到参考平面R2。分析与处理过程:由于机床其他动作全部正常,因此可以确认故障是由于系统软件选择不当引起的。在SIEMENS 810M中,固定循

0评论2020-04-171006

810M攻螺纹时Z轴位置出错的故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 810M的立式加工中心,自动运行L84固定循环指令时,发现Z轴到达R3指定的位置后,Z轴不停止进给,继续往下运动。分析与处理过程:由于机床其他动作全部正常,因此可以确认故障是由于系统软件选扫不当引起的。在SIEMENS 810M中,攻螺纹循环具有刚性攻螺纹与

0评论2020-04-171112

刀库互锁M03不能执行的故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 810M的立式加工中心,在自动运行如下指令时:T**M06;S**M03;G00Z-100;有时出现主轴不转,而Z轴向下运动的情况。分析与处理过程:本机床采用的是无机械手换刀方式,换刀动作通过气动控制刀库的前后、上下实现的。由于故障偶然出现,分析故障原因,它应

0评论2020-04-171000

刀库互锁2轴位置出错的故障维修
故障现象:某配套SEMENS 810M的立式加工中心,在自动运行如下指令时:T**M06;G00Z-100;有时出现Z轴向下不到位现象,而且误差不定。分析与处理过程:机床同上,现场试验当单段执行程序或程序中取消换刀指令后, Z轴定位正确。分析故障原因与上例相似,它与机床的换刀动作和Z轴间

0评论2020-04-171013

@400~@40b指令无法执行的故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 810M的立式加工中心,在运行CL800语言的@400-@40b指令时,发现以上指令无法执行。分析与处理过程:SIEMENS 810M系统的@400-@40b指令为CL800语言的特殊指令,该指令通常用于机床制造厂家,以实现特殊控制动作。在SIEMENS 810M系统中,以上执行指令为系统的

0评论2020-04-171123

软件版本升级引起“选刀”错误的故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 810M的立式加工中心,在采用的系统由软件版本1232改为1233后,在执行同样的PLC程序时,发现机床选择的刀具错误。分析与处理过程:检查SIEMENS原文说明书发现,810M系统由软件版本1232改为1233后,其中的部分参数定义均发生了变化,如:机床输入分辨率、位

0评论2020-04-171009

软件版本升级引起软件限位无效的故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 810M的立式加工中心,在采用的系统由软件版本1223改为1232后,在设定同样的参数后,发现机床软件限位无效。分析与处理过程:原因同上,问题是由于系统软件版本更改引起的。在810M中对于不同的版本,加工区域限制设定参数的格式如下:版本1223:加工区域限

0评论2020-04-171065

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